上海某化工厂IRIS检测技术工作小结

上海某化工厂IRIS检测技术工作小结

公司于2015年11月对上海某化工厂两台换热设备进行了IRIS检测。

第一台 位号:45-E-1102B     材质:15CrMoG    规格:Φ32×3mm   放置方式:立式

由于下封头未拆卸,无法使用盲板充水,所以需要采用橡胶塞单独堵管方式检测,这样给检测大大增加了难度。(具体请查看IRIS检测方法介绍)

到现场就发现换热器很热,原因是壳层进口无法关闭,壳层里面充满300多度的锅炉水,管子温度超过100度,浇水冷却产生的水蒸汽温度更高,导致人手无法接近管口进行塞管。连续使用工业水对管层降温,使换热管温度降低到八九十度,采用边充水边冷却方式检测。直至当天晚上进口处加了盲板,第二天温度才降下来,我们又抽检了一些。

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到目前为止,我们还没有在高温下进行IRIS检测的经历,这次检测给我们积累了经验,IRIS在高温下也能进行检测,在100度以下,检测灵敏度偏差不会显著增大。

这台换热器最终检测结果是:整台设备的管子有均匀减薄,最小壁厚2.6mm,继续使用到下一周期不会有问题。并且,根据本次检测数据结合使用时间可以初步估算出其腐蚀速率。建议下次检修时再次进行一次IRIS检测,通过两次IRIS检测数据的比较能得出更准确可靠的腐蚀速率,这将为该设备今后的管理、维修、更换提供非常有用的依据。

第二台 位号:41-E-1102A     材质:15CrMoG    规格:Φ38×3mm    放置方式:立式

此台设备比上一台投用早,目视检查发现上管板很多管子端头的壁厚很薄,而且很多管子管板角焊缝在泄漏。但实际检测结果与目视检测情况相差很大,绝大多数管子只有轻微的均匀减薄,剩余壁厚都在2.5mm左右。目视检查看到的壁厚减薄是一种错觉,管端部壁厚是焊接时被融化掉的,端部以下几厘米就没有什么减薄了,所以说检测要凭数据说话,不能想当然,肉眼所见并不为实,猜想永远抵不过实际数据。

但检测中发现了问题: 这台设备有一根管子减薄特别厉害,从上管板的管口开始至向下200mm处,剩余壁厚仅1-1.2mm,几乎要穿透(下图:右端红色位置为壁厚减薄部位)。如果没有发现,该管子投用后很快就泄漏或爆裂。好在发现了,处理了,该设备的投用和运行就不会有问题了。

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